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一、研究背景
某矿选煤厂主洗车间的新絮凝剂加药系统的自动配药流程是:将药装入储药漏斗;由电机带动鼓风机吹扫加药管道;然后启动螺杆旋转给药到漏斗下方;干药粉通过加药管道到储药罐上方混合清水完成配药过程。
由于配药过程有水的参与,尽管配药管道已经足够密封,但是从漏斗加药过程需要人工参与,不可避免的进入水汽,使得絮凝剂凝结成块堵塞管道,储药罐里都是清水,造成浓缩池缺少药剂,影响生产,清理管道会造成环境污染,絮凝剂落到设备间,非常湿滑,极容易滑跌,造成人身安全事故。因此需要解决因药剂潮湿造成的结块堵塞问题。
二、研究内容
1.技术方案
解决水汽和絮凝剂的隔绝效果,主洗车间将絮凝剂给药漏斗上移至配药桶上方,将吹风给药方式改为螺杆给料机直接给药,并使用变频控制给药量大小。新增加漏斗加热装置,解决了因药剂潮湿造成的结块堵塞。
改造前配药桶情况
2.改造过程,通过简化系统,取消了吹风给药过程,药剂依靠自重落入储药桶,把容易堵塞的过程去掉,从根源上解决堵漏的问题。
通过对加药系统的观察,利用絮凝剂自重直接给入,对系统进行改造,实现了低成本、低风险、高回。
改造后的状态,絮凝剂配药系统堵塞情况彻底解决,变频螺矸给料机的使用能够更精准的控制给药量的大小调节,保证配比浓度准确。
改造后配药桶情况
三、应用效果
通过加药方式改造,取消了原先每天至少彻底清理一次洒落絮凝剂的工作量,减少了职工劳动强度。变频螺杆给料用量更加精准,减少了浪费现象,配药系统简洁高效。每月可节约絮凝剂150公斤,每月共节约3240元。
该方法简单易行,工作强度低,后期维护与更换简便,适用于选煤厂絮凝剂传统加药系统吹风管堵塞的情况。
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