一、技术背景
某矿刮板运输机驱动方式为液力耦合器驱动,电动机的动能通过泵轮传给液压介质,液压介质在循环流动的过程中又将动能传给涡轮输出,实现运输机的驱动。此种驱动方式存在以下缺点:
1.电机无负荷启动时电流比较大,对电网影响大;
2.具备一定的调速和多机功率平衡功能,但是精度较低;
3.耦合器维护曼度较大,使用成本较高,一台维修费用约25万元,每年配件及维修费用约120万元。
二、技术研究
由福伊特液力耦合器驱动方式改造为变频驱动,将原有的福伊特耦合器拆除,采用对轮将电机与减速器直接连接,简化机械系统,利用2台变频器,实现变频驱动。
变频器是利用电子器件(功率模块、薄膜电容、叠成母排等)为基础,实现对电动机的电压和频率进行控制,使电源频率平滑改变,从而使电动机可以平稳地启动,机械磨损和电网波动也降至最小,且能根据工况随时改变频率,实现对电机速度的控制。
变频改造优点:
1.实现刮板输送机重载调速启动,启动平稳,减少机械和电气冲击,对电网影响小;
2.可控性优异,调节精度高,速度环、转矩环、电流环三级闭环调速,实现机头机尾动态功率平衡,平衡度>98%;
3.电机与减速器之间采用对轮直接连接,简化了机械系统,提高了设备的机械效率和可靠性;
4.根据链条强度可以设置最大转矩限制值,减少断链的发生;5.具备低速检修模式、正反车模式、倒向模式,操作便捷,便于刮板运输机的检修。
三、应用效果
刮板运输机由福伊特液力耦合器驱动改造为变频驱动后,经过一年的实践运行,效果较好,刮板运输机运行平稳,断链事故降低,日常的检修维护工作量减少。节省了液力耦合器的外委维修费用,每年可节约120万元。
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