集团总工程师
正高级工程师
选煤厂车间防潮、防尘综合治理
精煤分公司晋华宫选煤厂 任杰
摘要:煤炭洗选过程中脱泥、筛分、破碎、运输等极易产生粉尘和水气,造成车间粉尘浓度增加,车间湿度增加,影响员工职业健康,车间钢结构寿命缩短。通过在原煤落料点增加除尘喷雾装置,振动筛加装防尘防潮罩、加强设备管理、工艺环节管理、并治理车间跑冒滴漏等措施,降低车间粉尘浓度和湿度,提升职业健康,延伸钢结构的使用寿命。
一、立项原因或背景
1、选煤厂概况
马脊梁选煤厂位于马脊梁矿高山主井工业场区内,建设方式采用EPC总承包的方式进行,项目共分两个标段,泰戈特公司负责主洗系统的建设,主洗系统以外的其余部分由中煤科工沈阳院总承包,工程投资概算约为3.65亿元,年处理原煤600万吨,小时处理原煤能力为1136吨。于2013年9月开工建设, 2014年11月1日正式试运行。
选煤工艺为:块煤重介浅槽分选+末煤三产品重介旋流器分选+粗煤泥螺旋分选机分选+细煤泥(加压过滤机+快开式高效压滤机)联合脱水回收。即:150~13mm块煤采用重介浅槽分选;13~1.5mm 末煤采用三产品重介旋流器分选;1.5~0.25mm 粗煤泥采用螺旋分选机分选;0.25~0mm 细煤泥采用加压过滤机+快开高效压滤机联合脱水回收。
产品结构为:0-50mm混精煤。原煤缓冲场场储量为6万吨;精煤仓仓储量2.4万吨,矸石仓仓储量2000吨。
立项原因
选煤厂作为煤炭企业一个重要的部分,对提高煤炭产品质量,提高煤炭利用率,节约能源,减少污染物排放,增加企业经济效益有很重要的作用。但选煤厂洗选的原煤本身含泥量高、洗选难度大,在煤炭洗选过程中脱泥、筛分、破碎、运输等极容易产生粉尘和水气,造成车间粉尘浓度增加,车间湿度增大,同时增加了洗选车间文明标准化难度,工人劳动强度较大,为了降低选煤车间湿度和粉尘浓度,降低工人劳动强度,改善员工工作环境,同时也为了落实煤炭洗选公司精煤分公司2020[1]号文件精神,我厂本着以人为本、安全发展的工作思路,积极推进“三个转变”,全面深化和延伸“三个专项行动”,从降低车间湿度和粉尘浓度入手,以提升职业健康,延伸钢结构的使用寿命为目的,实现源头治理、精准治理。
研究或革新内容及创新点
1、车间起尘、起雾点分类
选煤厂车间内,尘源点多而且分散,各个尘源点的情况各不相同,我厂组织专业技术人员根据各生产环节起尘起雾点的严重程度,和对员工身体健康受伤害程度大小,我们对全厂的起尘、起雾点进行分类:
起尘点分类:
一类起尘点:原煤入厂皮带落煤点易产生粉尘,即3206皮带头部、301皮带中部。
二类起尘点:选煤车间振动筛及破碎机为主要的起尘点。即选煤车间8部振动筛和一部破碎机。
三类起尘点:806皮带栈桥及精煤仓上。
起雾点分类:
一类起雾点:振动筛脱泥、脱介时,冲洗水汽大,水汽溢出至选煤车间,增大车间湿度,加速车间钢结构腐蚀。
二类起雾点:车间及栈桥冲洗水。对栈桥走廊冲洗水抑尘加速钢结构和栈桥的腐蚀。
三类起雾点:车间存在跑冒滴漏、设备管理滞后,工艺环节管理不足等增加车间湿度。
2、防尘、防潮罩研究
针对二类起尘点也是一类起雾点,这些部位不仅影响到钢结构的寿命,而且对员工的健康影响巨大,因此我们将其作为重点治理的对象。我厂设计制作安装振动筛防尘防潮罩,将水气锁在罩内,降低车间湿度。
防尘防潮罩设计原则:外观选用乳白色亚克力板和镀锌方钢材质,根据筛子复杂的外形,以激振器为界分前后两段密封。防尘、防潮罩的设计高度最低处1.2米,这样便于日常的观察和更换筛板的维修,将激振器外露便于散热、测温和注油。防尘防潮罩加装后效果明显。
3、原煤落料点增加除尘喷雾装置
针对一类起尘点,其原煤含水量低,在皮带落煤点附近易产生粉尘,落煤点无除尘和通风装置,导致粉尘浓度增加,皮带栈桥及皮带走廊粉尘浓度增加,并延栈桥进入选煤车间,其对环境和人具有很强的伤害力,因此优先进行了治理。我厂采用双重隔离加落料点喷水治理。即:
(1)在3206皮带头增加除尘水幕。
(2)在3206原煤转载皮带下301皮带落料点增加无水喷雾除尘装置。
(3)在3206头与301皮带之间增加封堵隔离门,减少原煤转载皮带带入301皮带走廊的粉尘。
(4)在301原煤皮带与主厂房之间增加封堵隔离门,降低主厂房的煤尘。
4、加强设备管理、工艺环节管理、并治理车间跑冒滴漏
(1)设备管理不到位
1)脱水设备脱水效果不好,导致产品煤水分大,皮带打滑洒煤、歘煤,车间清扫增大车间湿度。
2)渣浆泵维护检修不到位,造成混料桶、煤泥桶等整桶物料放料,需要人工用水冲洗收集清理,不仅增加工人劳动强度,增加生产成本,而且造成环境污染,又增加了防潮的难度。
采取措施:
1)加强对脱水设备管理,做到定期清理,到期及时更换配件。
2)加强对渣浆泵的管理,检查渣浆泵的盘根有无破损,轴承有无损坏或磨损超限,叶轮有无被卡堵。
(2)工艺环节管理缺失
1)煤泥桶篦条破损导致粒径较大末煤进入煤泥桶,容易造成分级旋流器底流堵塞,粗颗粒进入浓缩池,导致煤泥系统不正常,发生管路堵塞,需人工用水冲洗堵塞管路煤泥,增大工人劳动强度,加大了防潮的难度。
2)选煤车间采用冲洗水清理环境卫生,对设备浮尘、皮带下的积煤等进行清理,但大量的冲洗水增加车间的湿度,给防潮工作带来困扰。
采取措施:
1)检修班班班检查煤泥筒篦,班班清理筒篦,及时修补筒篦烂处定期更换新筒篦。
2)加强对厂房冲洗水管理,建立冲洗水管理制度,杜绝皮带下长流水。
(3)车间存在跑冒滴漏,并且车间各层无通风措施,导致车间湿度大大增加,夏天高温环境,车间像个“蒸笼”一样,严重影响工人身体健康,潮湿的环境也加速车间钢结构腐蚀。
采取措施:
1)找到车间跑冒滴漏位置,并治理。
2)在车间各层加装风机,将车间湿汽排出车间,降低车间湿度。
三、应用情况及经济社会效益
1、应用情况
通过对以上粉尘产生点进行防尘治理后,皮带走廊及主厂房粉尘浓度和湿度显著降低,切实改善工人工作环境。
(1)对皮带落料点采取密闭空间+落料点喷雾除尘,改造后效果良好,3206皮带落料点处煤尘浓度降低。
(2)对皮带走廊与主厂房之间采用安装防堵隔离门,减少原煤转载皮带带入301皮带走廊的粉尘以及带入主厂房的粉尘。
(3)对我厂车间振动筛采用密闭空间措施,将水汽、粉尘锁在罩中,减少了厂房煤尘浓度,改善车间空气环境,使车间空气含尘浓度低于卫生标准的规定,达到设计要求的小于10mg/m3。保护了职工的身体健康和安全生产。
(4)对选煤车间跑冒滴漏治理,并在车间各层加装风机,车间湿度降低。
(5)对选煤车间脱水设备及渣浆泵管理做到定期清理,到期及时更换配件,提高检修质量,降低设备故障率,车间事故减少,车间文明生产标准化显著提高。
(6)加强对洗选工艺管理,对煤泥筒篦管理,发现有较大颗粒进入,当班处理;加强对车间冲洗水管理,杜绝皮带下长流水。车间及走廊湿度明显降低。
2、经济效益
(1)减少了粉尘对电气设备的损坏和精密机械设备的磨损,保证了设备的完好;提高了开机率并降低了机电设备的检修率;振动筛防尘罩可以锁住筛面的水汽,降低车间的潮湿度,减缓钢结构的腐蚀。每年大约节约材配资金150万元。
(2)皮带机除尘水雾及振动筛防尘罩等阻止了煤尘的逸散,不但降低了车间粉尘浓度,杜绝了粉尘爆炸事故的发生,同时也提高了细粒煤尘的回收率,实现了选煤厂的二次回收。
3、社会效益
(1)改善了员工的工作环境,提高了员工职业病防治水平和综合防尘意识,从根本上杜绝了尘肺等疾病的发生,真正意义上的保障了员工的身体健康,让“绿色生产,健康生产”不再成为一句空话。
(2)提高了选煤厂的标准化程度,使得选煤厂顺利通过了职业健康安全体系、环境体系和质量体系认证,也降低了粉尘对环境的污染。让达标排放、洁净化生产不再制约选煤厂的发展,消除了生产中的安全隐患,具有很好的推广应用价值。
四、总结和下一步计划
通过对马脊梁选煤厂防尘治理与应用,有效改善员工的工作环境,规范员工工作习惯,减少了粉尘对电气设备的损坏,保证了设备的完好,提高了开机率并减少了机电设备的检修率,提高了生产效率,为我厂带来了巨大的利益。
在今后的发展中,推进智能化选煤厂建设,将成为选煤厂高效管理及技术创新、减人提效、降低成本的重要手段和途径,我们要努力前行,构建社会主义新时代下的智能化选煤厂。