集团总工程师
正高级工程师
1. 概况
梨树煤矿开采有88年的历史。 位于鸡西市以南48km,梨树区凤山村境内,2002年开始改扩建,2006年正式投产。 矿井分别在标高+110m和—280m两个水平开采。一水平的可采煤层为3#层,二水平的可采煤层为14#层。矿井设计生产能力900kt/a 。矿井总入风量9847m3/min,总回风量10200m3/min,绝对瓦斯涌出量为63.74m3/min,相对瓦斯涌出量为37.9m3/t二水平,14#煤层瓦斯赋存量较高,绝对瓦斯涌出量为59.79m3/min,占全矿井绝对瓦斯涌出量的90%以上,属于高瓦斯矿井。全矿井建有3处瓦斯抽放站。其中, 地面一处集中抽放瓦斯泵站,井下一水平和二水平各建1处移动抽放瓦斯泵站。总装机功率 1050kw,其中地面集中泵站 500kw,一水平 150kw,二水平 400kw。梨树煤矿开采的煤层有3#和14#煤层,3#煤层属穆棱含煤组,为气煤,厚度为1.6~1.8m, 14#煤层属城子河含煤组,为主焦煤,厚度为2.8~3.0m,两个煤层倾角10~14度。地质构造复杂,开采期间大小断层、褶曲、向背斜多见。全矿有2个综采队,2个综掘队,8个炮掘队。
2. 矿井瓦斯涌出防治措施
2.1. 地质构造对3#煤层瓦斯涌出的影响
一水平北翼采区和南翼采区开采3#层煤层,但由于地质构条件的不同,两个采区采煤工作面的瓦斯涌出量差距较大。 北翼首采工作面开采期间,采用了井下移动泵站和上巷仰角钻孔抽放的方法治理瓦斯涌出,工作面分配风量1100m3/min,回风瓦斯浓度0.4%,工作面瓦斯浓度0.3%,上隅角瓦斯浓度1.3%,风排绝对瓦斯涌出量4.4m3/min,局部抽放绝对瓦斯量达2.3m3/min,工作面总绝对瓦斯涌出量6.7m3/min。南翼首采工作面回采期间,没有采取煤层瓦斯抽放措施,分配风量1100m3/min,回风瓦斯浓度0.1%,上隅角瓦斯浓度0.3%,工作面总绝对瓦斯涌出量1.1m3/min。在同一个水平,同一个煤层的两个采区中,回采工作面瓦斯涌出量相差6倍多。其原因是:一、顶板岩性差异,北翼煤层顶板是比较完整的细砂岩,南翼煤层顶板是砂岩和页岩。北翼开采20m时顶板来初压,而且来初压期间瓦斯涌出量明显增大。而南翼开采时初压不明显,随着开采顶板不断冒落,瓦斯涌出也没有明显的变化。二、断层的影响,南翼大多是张裂性断层,而且与地表联通,大部分瓦斯已经运移到地面释放。北翼是封闭性断层,瓦斯不易运移,开采煤层和其下4#、5#、6#不可煤层瓦斯都得不到释放。三、煤层结构受地质构造破坏程度不同,北翼采区3#煤层层理结构清晰,比较致密而坚硬,其结构显然未受到破坏。南翼采区3#煤层层理紊乱,质地松软,其结构显然受到了严重破坏。结构未受到破坏的煤层其所含瓦斯就不易被释放,而结构受到严重破坏的煤层其所含瓦斯就很容易被释放。
2. 2. 地质构造对14#煤层瓦斯涌出的影响
14#煤层为主焦煤,其中间夹有0.3~0.5m页岩和糜棱煤,直接顶板为15m的中、细砂岩,其上15m的间接顶中、细砂岩夹有2层0.2m煤层和5层0.15~0.2m的炭质泥岩,底板为泥岩和粉、细砂岩。在开采14号煤层的过程中遇到落差0.3-10m的断层21条,其中3条逆断层,其余是正断层。在断层附近瓦斯涌出量明显增大,逆断层更为明显。煤层的透气性极差,经过测定为0.002~0.01mdc,孔隙度为1.40~2.24%。根据采掘工作面瓦斯涌出的实际情况,进行了综合治理。
2. 3. 掘进巷道的瓦斯治理措施及效果
在施工14#煤层左二采煤工作面下巷时,由于受DF6断层和巷道中部5条小断层(落差0.4~2.5m)的影响,巷道绝对瓦斯涌出量最高达3.51m3/min。工作面设计风量190m3/min,实际风量320m3/min。对此,采取对14号煤层瓦斯预抽放方法降低瓦斯的涌出量。具体施工方法是:巷道两帮迈步式的施工钻场35个,每隔15米一个,钻场规格2.5mX1.5mX3.0m。每个钻场打6个钻孔,与施工巷道的夹角7~13度,纵向布置,钻孔开孔位置自顶板向下1.2米,钻孔间距0.5米,孔深30米。孔径76mm。该巷道经抽放后,工作面和回风瓦斯控制在0.5~0.8%,使该巷道顺利、安全的完成了施工。
在施工14#煤层左四顺槽期间,瓦斯涌出量上升较快。巷道施工长度达到80m时,绝对瓦斯涌出量达到3.24m3/min,大巷回风瓦斯经常处在0.8~1%之间。通过更换上18.5kw×2换成30kw×2对旋风机,工作面风量由330m3/min增加到510m3/min,但是回风流中瓦斯超限问题仍未能解决。尤其综掘机割煤期间瓦斯监测仪经常出现报警。为解决瓦斯超限,消除安全隐患,采取了边掘边抽的措施:
(1)利用小班换班时的间隙,打14号煤层瓦斯释放孔。孔深15m,直径760mm,钻孔分为三层,每层三个,每次共打9个,呈扇形排列,孔内瓦斯浓度为30—98%,巷道回风中瓦斯浓度在打钻孔时可增长0.1%。
(2)巷道两帮施工钻场规格2m×2m,两帮钻场采用迈步式,迈步间距15m。钻场内沿14号煤层呈扇形布置钻孔8个,钻孔的位置布置在煤层的中部,垂直煤壁进行打钻孔,钻孔深度25—30m,孔径760mm,终孔点距施工巷道直线距离2~8m,最初抽放时孔内瓦斯浓度可达到30~83%,随着巷道的延伸和抽放时间的延长,孔内的瓦斯浓度逐渐的衰减,当孔内瓦斯浓度小于3%时,将该钻孔关闭。
(3)经采取上述抽放措施后,工作面割煤时,回风瓦斯浓度仍下降不明显,接近超限状态。为此,采取进一步加大抽放力度的措施,缩短钻场间距,由原迈步间距15m,缩短到每15m巷道两帮各施工一个钻场,钻孔数不变(见图1)。
(4)降低机械割煤深度,由0.6m降到0.5m。
(5)加大割煤时喷雾洒水水量,进行降尘和降温。
实施上述措施后,工作面风流和回风风流瓦斯浓度下降至0.5~ 0.9%。
图1 14号煤层巷道瓦斯抽放钻孔布置示意图
2. 4. 采煤工作面瓦斯治理措施及效果
14#煤层左一回采工作面走向长度530m,工作面长度150m。14#煤层为主焦煤,厚度为2.8~3.0m。工作面的绝对瓦斯涌出量最高达27.88m3/min。 面 工作面采取的治理瓦斯的措施:
(1)工作面配备足够的风量,最高风量达1040m3/min。
(2)采用顶板瓦斯高抽巷。在工作面顶板以上27m的位置沿煤层走向施工一条抽放瓦斯专用巷道,在工作面开采顶板来压后,顶板裂隙带与抽放瓦斯巷道相连通时,工作面、采空区以及邻近层的部分瓦斯涌入抽放瓦斯巷道内,通过地面集中抽放泵站将瓦斯抽出。高抽巷位置的选择采用经验数据,即:煤层厚度的8~10倍。14#煤层的厚度为3m,从煤层顶板以上高度选择9倍即27m。
(3)仰角钻孔抽采。工作面上巷每35m一个钻场,每个钻场10个钻孔,钻孔直径91mm,钻孔深度70m。
(4) 上隅角采用尾排巷处理瓦斯,解决了上隅角瓦斯超限的问题。
(5)顶板瓦斯高抽巷抽采和仰角钻孔抽采的抽采量达21.47 m3/min,占工作面总绝对涌出量的77%。
(6)工作面上下巷采用煤层钻孔高压注水。
经以上瓦斯治理措施,风排瓦斯量 5.16~7.48m3/min, 占工作面总量的23%。工作面和回风瓦斯浓度控制在0.4~0.8%。
.回采14号煤层左二采面期间(该工作面走向长度400米,工作面长度120米,采高2.8米),工作面配风量1024m3/min,绝对瓦斯涌出量最高达到35.8m3/min。根据14#煤层左一工作面的经验,采取了上述同样的综合治理瓦斯的措施,也收到了良好的效果。瓦斯抽采量达到27.24 m3/min ,占工作面瓦斯总量的76.1%。风排瓦斯量 8.56m3/min,占工作面瓦斯总量的24%。工作面割煤时回风瓦斯浓度控制在0.9%以下。
3. 结论
(1)14#煤层埋藏较深,是导致瓦斯在煤体中难以释放的主要因素。煤层的透气性差也是煤层瓦斯难以释放另一因素,即使煤层被揭露出来,大部分瓦斯仍然处于吸附状态,只有在煤层被爆破、割煤、打钻孔等使煤体松动和落煤时,煤层瓦斯才被释放出来,使施工巷道和采煤工作面瓦斯涌出量迅速增大并超限的原因。
( 2)根据14#煤层瓦斯涌出规律,采取打钻孔提前对煤瓦斯进行抽放、降低割煤速度和割煤深度、加大风量等措施控制瓦斯超限。
( 3)掘进巷道接近煤田边界、断层、褶曲、向背斜轴部时,瓦斯涌出量有显著增大的现象,因此,在上述情况下,更要采取加强对煤层瓦斯预抽放和高压注水等防治措施。其中,顶板高抽巷是防治采煤工作面瓦斯最主要、最有效的措施。
参考文献:
张子敏《瓦斯地质规律与瓦斯预测》煤炭工业出版社 2005.12
张子戌、张子敏、王兆丰《瓦斯地质与瓦斯防治进展》煤炭工业出版社 2007.8.
作者简介:
庞贵智: 1952年12月出生、男、籍贯:山东临沂市、职务:鸡西矿业集团梨树煤矿通风安全副总工程师、高级工程师、1981年毕业于黑龙江矿业学院、研究方向:煤矿矿井通风与瓦斯煤尘防治技术。
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