近日,西山煤电官地矿提前3天完成了23600综采工作面回撤及密闭任务。这得益于该矿创新应用的“电液控+遥控器”远程协同操控技术与“板车运卸物料复用新工艺”,成功破解了综采工作面回撤阶段拆架风险高、运输效率低的难题。
作为官地矿重点生产接续工作面,23600工作面回撤作业涉及液压支架拆除、运输等多环节复杂作业。根据传统作业模式,拆架时,作业人员需在仅0.3米的顶板下趴伏操作手动阀组,单架拆除耗时45分钟,还面临冒顶片帮高风险。采用传统矿车装载物料时,卸车后空车需立即升井调度,地面再调配空板车下井。仅锚杆、护网等物料卸车,就需2人耗时1小时,且长期占道,影响主运输线路通行,单班支架运输量仅3架,严重制约回撤进度。
针对拆架安全与效率痛点,官地矿综安区组建专项技术攻关组,研发“电液控+遥控器”远程协同操控技术。在掩护架搭载高精度压力传感器与智能控制模块,构建“地面—井下”远程操控系统。作业人员可在5米外安全区域通过手持遥控器,完成支架拉移、调平、降柱等全流程操作,实现人机分离作业,消除顶板、人员站位等安全隐患。同时,电液控系统的精准压力调节与一键式动作编程,取代手动繁琐操作,单架拆除时间缩短至28分钟,效率提升37.8%。
为打通运输堵点,官地矿打破“空车必须升井”固有模式,将地面物料直接装载至承载能力更强的平板车下井。卸车后空板车就近存放于轨道巷指定区域备用,直接衔接后续支架拆装运输需求,省去空车升井、地面调度再下井的冗余环节。锚杆、护网等物料卸车仅需20分钟,节省人力50%、缩短作业时间近40分钟。这一举措解决了占道卸车问题,使单班支架运输量提升至4架,运输效率提高33%。
此次23600工作面回撤,依托两项工艺革新协同发力,实现131个支架“零落道、零事故”安全运输。不仅提前3天完成任务,还节约材料投入成本约15万元,显著提升了综采面支架回撤及运输效率。
来源:山西焦煤

