“以前老得盯着水位表,现在系统自动监测、自动启停,巡检次数少了,心里更踏实了!”在汾西矿业同富新煤业水泵房,值班人员看着中控屏幕上实时跳动的数据感慨道。上半年,该矿水泵房智能化集中控制系统正式“上岗”,这套融合高精度传感器、智能算法与工业互联网技术的系统,不仅构建起全流程自动化排水体系,更成为企业践行“四个目标”、推动传统矿山数字化转型的关键抓手。
走进水泵房,以往人工频繁巡检的忙碌场景已然消失,取而代之的是设备安静运行、数据实时传输的智能画面。这套智能水泵系统搭建起三大技术模块,以“感知—决策—控制”为闭环,为矿山排水筑牢“智慧防线”。实时动态感知层中,高敏高精度水位传感器与流量监测仪全天候运行,精准捕捉水仓水位、涌水量、水泵电机温度等关键参数,为系统稳定运行提供精准数据支撑;系统智能决策层则如同“智慧大脑”,结合地质构造、历史涌水数据及气象信息,精准掌握水仓水位与涌水量变化规律,依据预设参数自动启停水泵,确保排水工作高效稳定;多机协同控制层依托PLC控制系统实现24小时不间断监测,一旦水位异常升高或设备故障,系统会立即报警并自启备用设备,有效规避淹井等重大安全事故,全面提升矿井本质安全水平。
该系统投运后,应急响应时间由人工巡检模式的30分钟缩短至1分钟内,故障预判准确率达92%,泵房设备故障率同比下降70%;人工巡检频次由每日6次降至1次,每年可节约人力成本约20万元。雨季期间,通过水位联动控制,雨季每小时可多排300立方米积水,排水效率提升30%,进一步筑牢了安全生产防线。
来源:山西焦煤

