8月28日,长平公司井下西辅助进风巷头面传来捷报——“晋控装备盾3号”盾构机顺利始发。这台集新工艺、新技术、新理念于一身的矿用全断面掘进机,正为企业岩巷高效掘进与智能化矿山建设按下“加速键”。
当日,在长平公司调度指挥中心的实时画面记录下了这一重要瞬间:随着“注意!刀盘 启动!”的语音播报,作业人员按下启动按钮,“晋控装备盾3号”刀盘缓缓转动,操作室集控屏上扭矩、转速、推力等参数同步攀升,掘出的岩石顺着皮带源源不断输出——这台“巨无霸”就此正式投入井下作业。
“目前盾构机使用情况及运行参数良好。”长平公司生产管理部技术员李健的介绍,道出了这台设备的核心价值,“它的投用将大幅提升岩巷掘进效率,能有效避免顶板事故,降低作业风险,改善生产作业环境,实现煤矿岩巷掘进‘安全、优质、高效、环保’的全新突破。”
这份突破的背后,是长平公司对掘进工艺的一次深刻变革。总重550吨、整机长86米、刀盘直径4.88米的“晋控装备盾3号”,既是践行集团公司“抓‘四新’推广应用”的生动实践,更是破解深部开采难题的关键之举。
多年来,受井下特殊地质条件制约,长平公司在深部开采中始终面临岩巷掘进效率低、安全风险高、瓦斯治理难度大等瓶颈,设备迭代升级迫在眉睫。经过多轮调研论证,该公司最终将破局关键锁定在盾构机应用上,启动“晋控装备盾3号”项目。在设备制造阶段,长平公司抽调专人驻厂跟进组装进度,精细管控生产调度、技术论证及设备调试等关键节点,为项目推进筑牢基础。
然而,前行之路并非坦途。在前期准备过程中曾接连遭遇顶板支护困难、片帮掉渣、巷道底板不平等难题。面对挑战,集团公司生产技术部组织相关业务部门和长平矿技术管理人员,多次赴淮北、淮南、河南和陕西、江苏调研盾构机安装、使用经验。优化技术方案,召开盾构机安装现场会,指导解决盾构机安装、运输以及硐室施工过程中存在的一系列问题,助力盾构机项目高效推进。最终,在各方共同努力之下,量身定制了“长平方案”:通过“2-1-2-1”方式布置液压锚杆钻机,其中L1区两台设备最大前倾45度,既解决工作面高效支护问题,又缩短空顶距离,提升复杂岩层作业效能;采用双除尘风机系统,破解砂岩层粉尘难题;布置清渣机构,防范盾体后方片帮掉渣风险;配备自动铺底装置,解决底抽巷铺底问题;更以“一主两辅”三台液压站,为设备高效掘进提供持续动力。
凭借众志成城的劲头,项目推进跑出“加速度”。从项目技术方案会审、集团公司批复、确定中标单位,到厂家验收下线、运输、安装、调试,直至具备始发条件,整个项目历时12个月。在全体干部职工的攻坚下,盾构机下线验收比合同约定提前13天,井下安装比计划提前10天,项目总工期较原计划大幅缩短3个月,最终于8月28日实现顺利始发。
“下一步,我们将组织专人跟踪长平公司盾构机日常运行数据,系统梳理施工管理、设备运维、安全管控等环节的经验做法,形成可复制的‘盾构机岩巷施工标准流程’,加速集团内技术成果共享。深化技术优化升级,关注地质适配性,推动技术攻关与智能矿山融合,为集团岩巷掘进新突破、行业高质量发展赋能。”集团公司生产技术部相关负责人表示。
记者手记
“晋控装备盾3号”在长平公司井下始发,刀盘转动的瞬间,不仅是一次设备始发,更是集团公司“四新”应用落地的生动注脚。
回望集团盾构机推广路,从赵庄煤业“晋控装备盾1号”提前20天始发,到长平公司攻克顶板支护等难题、项目工期缩短3个月。各矿井直面地质挑战,用实干将工期一再提前,让高效安全的盾构机逐步替代传统掘进,破解深部开采瓶颈。
这背后,是集团公司技术革新的决心与各矿经验互鉴的合力。未来,在新质生产力的驱动下,集团定能在岩巷掘进领域再拓新局,为能源行业高质量发展添劲。
来源:晋能控股装备制造集团