近日,在郭庄煤业井下CT1312工作面的试验现场,随着一根根钢丝绳穿出挡墙,现场作业人员将每根钢丝绳进行张紧,给每个参与充填工作的人员心中加上了一道安全锁。
该公司针对井下充填作业充填挡墙的技术革新,打破了生产效率瓶颈,单日充填量达2354立方米,让矿山充填作业实现“速度与安全”双升级。
充填开采是煤炭绿色开采路径之一。充填开采技术的应用,能提高煤炭资源回收率,延长矿井服务年限,实现生产提效,增加经济效益,但传统技术却像给生产按下了“慢放键”。频繁的充填作业不仅让人力物力“连轴转”,漫长的充填周期,更成了制约矿山开采效率的“绊脚石”。
为攻克这一难题,郭庄煤业技术科日夜钻研、反复试验,推出了一套全新的充填挡墙优化实施方案。“我们的作业人员在条带口挡墙施工时,用传统方法筑牢根基,再开启‘创新模式’:在模板外侧精心布置工字钢,从中线向两侧0.95米处,两组整齐列队,三块锚索托盘如同‘强力胶’,将它们牢牢固定。”技术科科长邓皓天说,通过工字钢上下焊制钢板、打孔设锚杆,从四面八方加固,让挡墙更加稳固。
钢丝绳的巧妙运用也是此次优化方案的一大亮点。6根直径22毫米的钢丝绳绳套提前“就位”,在锚索施工时化身“隐形安全带”,不同长度的钢丝绳错落压在锚索托盘下,随后像“穿针引线”般,从挡墙底部穿过模板,精准固定。这波操作既保证了结构稳固,又巧妙避免了过度张紧的风险。
优化后的挡墙在试验中展现出良好性能。测试数据为:侧向封堵合力高达2842.97KN(相当于284.2吨的“守护力”),封堵安全系数飙升至3.01,安全感直接拉满。在实际作业中,1378立方米,1716立方米……单个条带首次充填量不断刷新纪录,三次充填就能完美接顶,相比传统工艺,充填次数直接减少2-3次,充填时间缩短5天左右,效率提升明显。
这一成果的取得,对充填开采行业有着重要意义。在企业发展方面,人力成本、设备损耗大幅降低,生产效率提高;从行业角度看,郭庄煤业的成功经验为充填技术升级提供了可借鉴“答案”,推动了充填技术的创新与发展。
“这只是开始!”邓皓天信心满满地表示。未来,郭庄煤业将继续深耕技术创新,解锁飞禽走兽老虎机高效充填“新方法”。相信在这群“技术追梦人”的努力下,郭庄充填开采行业必将驶向更高效、更安全的“快车道”。
来源:潞安化工