日前,唐安煤矿历经两个多月完成了3307沿空留巷的维护工作,累计完成煤岩层注浆166孔、单体柱回撤783根、机组扫底、顶板维护共710m、人工扩帮共480m,成功克服了巷道条件复杂、施工难度大等难题,为2025年矿井采煤工作面的接替及全年目标指标的完成构筑了稳固的基石。
智计频出 难题变课题
初入3307沿空留巷,受采空区压力影响,顶板离层、帮鼓随现、底板凹凸不平,部分区域巷高不足一人,莫说设备运行,即便人员在单体柱丛立的巷道中行走也需弯腰屈膝,时有磕肩碰头的风险,再者,留巷内多根水泥墩柱与水泥密闭,是横亘在维护通道上难以破除的“拦路虎”。逢山开路,遇水架桥。负责对巷道进行维护的准备二队组织技术骨干现场商讨、列出困难风险清单、制定施工方案:使用金属网、护套对顶板锚杆(锚索)双重防护,在职工头顶筑起一层安全防护网;使用水泥注浆材料代替无机注浆材料对顶帮煤岩层进行注浆,在节约成本的同时,解决了煤层破碎支护难、效率慢问题;引进注浆锚索与普通锚索间隔补强支护,探索沿空留巷顶板支护新工艺;面对水泥密闭拆除难题,该队爆破、风镐、劈裂枪、机组截割四种拆除方法齐上阵,逐一实践试验,把一个个“现场难题”变成“创新课题”。
因势利导 难关变攻关
3307沿空留巷维护前期,该队面临的不仅是巷道的恶劣条件,更有施工设备短缺、技术人员不足等难关。面对综掘机延迟到位,该队及时变更施工工序,将综掘机扫底与人工扩帮分组分区段平行作业,大大提升了巷道维护整体工效;根据现场情况对废旧二运、缓冲架进行适用性改造及复用,对废旧皮带进行临时性复用,克服设备配件短缺难关;调整维护工序,变同时作业为分时分段作业,利用设备安装、巷道注浆的有效时间,抽调人员对沿空留巷内的近千根单体柱进行回撤,提前完成部分影响维护速度的工作任务,极大的扫清了维护过程中的重重障碍。同时,该队严抓工程质量管理,建立了以技术员为主体,班长、综掘机司机、支护组长为抓手的工程质量监管团队,以搬家期间的支架兑运、皮带安装为最基本前提,确定维护标准,确保锚杆锚索根根检测、采高采宽排排达标。
团队制胜 难点变亮点
如何在规定时间内完成3307沿空留巷的维护工作?这是挑战也是“军令”。该队从工分核算精细化、班长管理科学化、班组竞争激励化等方面入手,构建了一套高效、精准的激励制度体系,细化工分核算,优化“五星”奖金分配模式。将工分核算细化至一根锚杆、一根单体柱、一排扩帮、一米扫底的工作量,以“锱铢必较”的工分核算方式,激发职工分秒必争的紧迫感和积极性。同时,将班组月度任务完成量与“五星”绩效管理制度相结合,形成比学赶超的良好氛围,实现从“要我干”到“我要干”的转变,为维护工作的快速推进注入了强劲动能;将班组月度单日平均工效与生产班长绩效工资相挂钩,通过“褒奖贬罚”的激励措施,督促生产班长聚焦优化作业流程、提升作业工效的关键环节,确保流程衔接紧凑、劳动组织合理。历尽坎坷成大道,攀越险隘化通途。“迎难而上、敢打硬仗”早已融入这支被誉为唐安煤矿“救火队”的铁军中。把困难甩在身后,让信心激荡于胸,坚决战胜前进道路上的一切风险挑战,终将让一个个不可能变为一定能。
来源:兰花集团