今年以来,特别是在原煤限产、煤价下跌的被动局面下,王庄煤矿调整战略思维、转变观念,另辟途径,从主观层面深挖内潜,变压力为动力,把工作重点转移到提高煤炭质量上来,上下同心,凝心聚力,在提升吨煤效益上想尽办法,下大气力做出成绩,在原煤产量下降的形势下,喷吹煤产量同期最高,实现吨煤效益最大化,不断推动生产经营工作提质增效。
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多洗精选 喷吹煤效益创新高
“今年1—5月份和前三年的1—5月份原煤产量同比是下降的,但今年1—5月份的喷吹煤产量较往年同期是最高的……”
“按2024年1—5月份商品煤均价计算,每增加销售1吨喷吹煤将增加效益400余元……”
这是5月31日,王庄煤矿在该矿选煤厂召开的价值创造推进会的一幕。在这次价值创造推进会上,该矿针对如何提升煤炭价值回报率、如何实现煤炭效益最大化畅所欲言,深刻剖析该矿1—5月份喷吹煤生产经营情况,并对后7个月的工作计划及全年KPI、GS及价值回报率等指标任务的完成做了部署。
如何增加喷吹煤产量,提高煤炭附加值和盈利能力,一直是该矿选煤厂努力寻求突破的重点课题。
在该矿领导的科学决策下,王庄煤矿选煤厂围绕“多洗煤、洗好煤、精益洗煤、安全洗煤”战略落实,3、4月份根据矿井生产模式调整,制定了《选煤厂品种煤生产组织方案及措施》。持续保持与矿生产调度的联动生产工作机制,根据毛煤产量、质量,利用原煤仓灵活调整,及时开停返煤系统调整入洗煤量、保证产品煤质量。
记者了解到,今年1-5月,王庄煤矿选煤厂实际生产喷吹煤110万吨,同时,1-5月份磁铁粉消耗1.57kg/吨,药剂消耗基本稳定在0.075kg/吨左右,均低于集团控制指标。洗选成本得到了有效控制,实现了品种煤综合效益最大化。
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精打细算 调整混煤增效益
生产的煤炭通过运输皮带进入洗选系统后,经过不同设备、不同筛板的千锤百炼、精细打磨,最终进入不同的产品仓,而这个环节正是煤炭提质增效的“重头戏”。
凡事预则立,不预则废。为了使每一块煤产出最大效益,该矿领导班子科学部署、精准决策,多次深入选煤厂、主动分析制定原煤提升1.6万吨、2.0万吨、2.4万吨情况下不同效益煤生产的效益分析方案。他们发现,喷吹煤产量提升,在满足客户对混煤质量的需求下适当降低混煤的发热量,可实现吨煤效益最大化。
“今年3、4月份,我矿原煤日产量为2万吨的特殊时期,为了增效益保利润多产喷吹煤,我们经过周密测算后发现混煤发热量4500大卡比5300大卡,吨煤利润会更大,”王庄煤矿选煤厂厂长李雪丁说。“为此,我矿及时调整生产销售结构,在保证喷吹煤销量同时,混煤发热量调整为4500大卡,实现吨煤效益最大化。”
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凝心聚力 开创增效新局面
任务想要顺利完成,离不开全矿“一盘棋、一条心”的协同保障。在矿领导的带领下,全矿上下因时而谋、顺势而为、同题共答、通力合作,产、运、洗、销、储做到了无缝连接、完美契合。
在王庄煤矿采煤工作面,采煤机滚筒一前一后正将煤炭从煤壁上剥离下来,队长苏陈磊从远处目不转睛地关注着,对于他们而言,煤炭提质增效的源头关必须把好。
作为生产煤炭的源头单位,该矿生产中心“以安全排衔接、以效益排衔接、以集约高效排衔接”理念,重推“2.0基本生产、2.5高效生产、3.0应急生产”生产组织模式和采区工作面“六维”设计,提升掘进“切块化”管理,确保了采掘头面有序衔接和正规有序生产组织,保证了选煤厂的原煤入洗量。
“在安全生产的前提下,我们会严格管控工作面采高和层位,最大化降低煤炭含矸率,尤其特别关注六月份7107收尾、91-208初采对生产源头煤量时段影响,并及时将回采煤量和煤质变化提前和生产调度及选煤厂进行反馈,形成信息联动。”王庄煤矿生产中心主任任宝恒说。
除此之外,该矿要求机电中心和供应科在合规经营前提下把洗煤厂设备、修理、配件、材料投入等要作为第一序列保障对象,从量和质上进行保障;煤质科树立以市场为导向的煤质管理理念,保证煤样的代表性和化验数据的精准、可靠、快速,为选煤厂合理调控入洗结构和配洗比例提供依据;地销、运销科对各商品煤的价格、销量变动、提质增效的影响利润进行分析反馈,积极优化洗选工艺,调整品种煤结构,尽可能提升效益煤产量,把效益煤销售做到最大;企管、劳资部门按照价值创造一体化融合管理,充分发挥考核“杠杆”作用,制定了完成奋斗目标和挑战目标配套的激励标准,工资杠杆向业务一线、价值创造者身上倾斜,调动员工积极性……全矿上下“利出一孔,力出一孔”,最大限度激发了协同效能。
一项项行之有效的举措,保证了效益煤“颗粒归仓”。新的纪录还在持续创造,韧性更强、潜力更大、活力更足的王庄煤矿将全力以赴,向顺利实现时间任务“双过半”及集团全年各项经营指标的高质量完成贡献力量。
来源:潞安化工