截至9月20日,大庆石化公司炼油厂主要生产润滑油和石蜡的酮苯糠醛装置经过2个多月蒸汽替代瓦斯进行加热,运行效果良好,达到了节能降耗的目的。据统计,每年装置可利用多余蒸汽14.64万吨,节约瓦斯6337.8吨,可回收的冷凝水14.13万吨,为企业增效2427.7万元。
今年,大庆石化炼油厂不断缩短生产流程、努力降低加工成本、提高产品加工深度。随着企业产能不断扩大,厂内蒸汽及凝结水系统在没有全面规划情况下,使现有蒸汽及其凝结水系统损失大、凝结水回收率低、能量利用和匹配不合理的问题日益突出。此外,由于冬季蒸汽消耗占能耗比例太大,夏季蒸汽过剩时,只能采取放空,每年蒸汽过剩时,大约每天有480吨的1.0MPa蒸汽被放空。
为了减少资源浪费,使蒸汽能源合理再利用,这个厂对装置能耗、蒸汽利用进行标定,根据标定结果,确定进行将“加热炉改蒸汽加热”。
“加热炉改蒸汽加热”就是把装置内负责给塔底加热的加热炉停掉,改为利用多余的蒸汽为塔底加热。这样可以节约加热炉加热时需要的瓦斯燃料,还可以将这个厂多余的蒸汽利用起来,回收蒸汽冷却后的冷凝水。
今年7月,酮苯糠醛装置4台瓦斯加热炉全面完成切换工作。“加热炉改蒸汽加热”项目成功投用运行,装置操作平稳率得到有效提高,还可缓解炼油厂的10千克蒸汽平衡问题,使多余蒸汽有效利用同时,又节省了瓦斯,而且部分凝结水得到有效回收,使全厂的吨油耗水有所下降。