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高瓦斯矿井建井期间安全高效通风技术

2010
07/19
03:01
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高瓦斯矿井建井期间安全高效通风技术

 

——在新元矿基本建设中的应用

 

 

 

 

 

 

张爱科     黄振宇

 

 

 

 

 

 

阳泉煤业(集团)有限责任公司

二〇〇七年五月十日

 

高瓦斯矿井建井期间安全高效通风技术

——在新元矿基本建设中的应用

张爱科 黄振宇

摘  要  新元矿井3#煤瓦斯赋存高且有突出可能,建井期间又遇到通风安全与提升速度相矛盾的现实问题。为加快建设进度,在该矿采用地面设置临时风机,大直径玻璃钢管道作回风系统的技术,解决了上述矛盾,取得较好的经济社会效益。

关键词  高瓦斯   建井    通风技术    中图分类号 TD724.6

1、新元矿地质瓦斯条件及存在的问题

矿井设计生产能力确定为一期3Mt/a,二期6Mt/a。井田内煤层赋存平缓,一般3°~6°,多为5°以下,属近水平煤层。根据煤炭科学研究总院抚顺分院2003年11月编制阳泉煤业(集团)有限责任公司新元煤矿《矿井瓦斯危险程度预测及工作面瓦斯治理措施》,为高瓦斯矿井。根据相邻矿井地质报告资料,3号煤层有突出危险,井田内背向斜的轴部及倾伏端交汇处,煤层厚度变化大的部位及顶板冲刷区域等均是瓦斯突出的危险区段,两者或两者以上因素重合部位更为危险。

矿井采用斜井开拓,中央并列式。矿井移交生产及达到设计生产能力时,共布置4个井筒,即主斜井、副斜井、中央进风立井、中央回风立井。建井期间,没有专用回风井,中央进风立井、中央回风立井同时负担提升、通风任务。永久通风机投入前需进行大量的井底附近巷道、主运巷、总回风、采区上山及工作面顺槽,在多头掘进条件下,矿井的提升和通风能力非常困难。

2、针对现有技术存在的问题采取的安全高效通风技术

2.1方案提出

新元矿作为年产600万吨的高瓦斯特大型矿井,存在瓦斯涌出量大(据地质勘探资料),主采的3号煤层具有煤与瓦斯突出危险性等通风与安全问题,并成为制约矿井建设的一个重要问题。新元矿井设计4个井筒,一期工程施工期间仅有4个井筒工作地点,供风距离也限于500米以内,需风量仅2000立方米/分钟左右即可满足要求。二、三期工程,井底车场、大巷、火药库等施工地点逐渐增多至12个以上,需风量增大至7600立方米/分钟,开掘距离不断增大至1000米以上。这个阶段最突出的问题为:(1)通风困难,仅靠四个井筒局扇风筒压入式通风,多局扇(巨扇群)多风筒送风又为《煤矿安全规程》所禁止。(2)安全保障程度低,压入式通风造成巷道及井筒全部处于污风流中,炮后瓦斯浓度可能超过规定限度,存在隐患。(3)生产工序复杂,劳动效率低。新元矿具有煤与瓦斯突出危险性,按规定每次放炮前,一个地点放炮须将受影响区域人员全部撤至新鲜风流中,井下全部为污风流,故须撤至井上。频繁的放炮撤人造成多个施工地点相互影响、施工效率低下。

为了解决上述问题,本项目在比较了多个通风方案后(见下表),采取在地面安设一台临时主要通风机代替地面多台局扇,中央进、回风立井分别安装两趟大直径(Ф1200mm)管道作为回风通道的全负压通风系统,变压入式通风为抽出式通风的技术,矿井供风能力达8000立方米/分钟以上。采用该项通风技术后,通风能力满足了15个开拓掘进头同时工作的需要;放炮前撤人至井下回风管道吸风口以外新鲜风流中即可,提高了安全保障程度;井下回风管道可随着井巷向前掘进而延伸,大幅度地降低了人员的撤人、升井、入井距离和时间,提高工效达3倍以上。

技术性能

方案一

管路系统

方案二

井口封闭

方案三

井底风机

方案四

专用风井

通风方式

全负压

一井筒在回风流中

一井筒在回风流中

全负压

通风量

(m3/min)

8000

7000

5000

10000-15000

通风阻力

(mmH2O)

300-400

150-200

130-200

100-200

电机

(kw)

500-600

400

350

280-400

提升能力

(m/月)

1600

1000

1000

2000

反风能力

可反风

不能反风

不能反风

可以反风

与主扇切换能力

影响

影响

影响

不影响

安全评价

高,适合高瓦斯矿井建设

中,适用低瓦斯矿井

低,不适合大型矿井建设

最高,适合双突矿井和高瓦斯矿井

㈡、方案的实施及效果

1、玻璃钢风管临时通风系统:

在地面安装一台对旋轴流式临时主扇,简易的风机房留圆形孔连接玻璃钢风管。由于受井筒直径7m以及井筒内提升设备与风管的安全距离限制,确定安装每个井筒安装两趟风管,根据矿井总通风断面,管路选取直径1200mm。中央进、回风立井分别安装两趟大直径管道,管道安装在井筒两壁,管材选用内表面光滑、质量轻、易安装的玻璃钢管道。玻璃钢管道用作建井期间的回风道,连接至井下污风汇集巷道处,从而形成以下的通风系统:新鲜风流从地面————中央进风井(回)风井一一井下巷道一一局扇一一工作面,污风————巷道一一玻璃钢回风管道一一地面临时主扇。(见下图)

临时主扇:BDK-II-8-NO.26,电机功率:280*2KW;建井完成后可继续用作其它矿井使用。玻璃钢风管:直径1200mm,壁厚18mm、15mm,承受负压能力:7000mmH20;建井完成后可继续用作矿井瓦斯抽放管路使用。通风方式实现了全负压通风,通风量:8000m’/min,可满足15台局扇同时用风的需要。管道连接方式:插接式,接头处安装两个皮圈。管道安装形式:悬挂式和支撑式。

对管道的阻力计算方面由以下公式进行:

  H=(Δ×L×Qc2)/(K×D5)

  式中:Δ:瓦斯对空气的相对比重(1-0.004466CV)。

  L:瓦斯管道长度m

  Qc:混合量m3/h

  K:不同管径的系数 0.71(超过150mm时取值为0.71)

  D:管道直径cm

     H=[1×500×(60×60×25)2]/ (0.71× 1205)

      =[1×500×8100000000]/ (24883200000)

   =163mmH2O(风量按照总配风量6000m3/min,一趟管道通风1500m3/min,管道按照1200mm选取)

     H=[1×560×(60×60×20.83)2]/ (0.71× 1205)

       =[1×560×5623200144]/ (24883200000)

    =112.5mmH2O(风量按照总配风量5000m3/min,一趟管道通风1250m3/min,管道按照1200mm选取)

通过计算与采用磨擦阻力系数公式所计算数据相等,按照总配风量6000m3/min时,每趟管道过风按1500m3/min计算时,管道阻力为163mmH 2O,管道内风速为22.65m/s;按照总配风量5000m3/min时,每趟管道过风按1250m3/min计算时管道阻力为112.5mmH 2O,管道内风速为18.43m/s。

2、临时通风系统实施情况

1)、2004年6月新元矿井安装玻璃钢风管、临时主扇,在进风井安装两趟玻璃钢风管,进风井顺井壁东西两侧各安装一趟,立井共安装管道1050m;在回风立井安装两趟玻璃钢风管,回风井沿风井一侧安装两趟玻璃钢风管,安装管道1040m。

进风立井两趟管道出井后连接三通变为四趟玻璃钢风管连接120m与临时风机房接通;回风井两趟管道出井后连接三通变四趟管道连接80m与临时风机房接通。地面共安装八趟直径1200mm管道。

井下管道分别在中央进、回风井井底南北侧变为八趟。进风井井底管道出井底后分南北两侧延伸,在南侧连接三通接两趟管道延伸80m,在北侧连接三通接两趟管道延伸40m。回风井管道出井底后分南北两侧延伸,在南、北侧分别接三通后接两趟管道延伸50m。局部通风机安装在井底排风管出口外的进风流中,从而形成全风压的通风系统。

通过以上系统调节,建立了以立井四趟直径1200mm、井上、下各八趟1200mm的假回风系统。2004年7月15日,临时主扇开启,停止地面局扇供风。

临时主扇投用后风量的风机参数                

电压

功率

水柱

井下风量

风机出风量

10KV

280*2kw

265mmH2O

8000m3/min

8300 m3/min

临时主扇投用后,井下测定最大风量8000 m3/min,风机房测定水柱265mmH2O,大直径风管临时通风系统投用,实现了井下全负压通风,结束了地面局扇供风,提高了矿井建设的通风能力,井下风量保障了15个以上掘进头的施工。

初期进风井井底南北两侧共安装局扇8台,回风井井底南北两侧安装局扇5台,随着井底巷道全部形成,主攻头集中胶带巷、集中辅助运输巷供风距离远,回风井在井底南车场延伸管道到东西两侧,增加两台局扇。

2)、井下通风系统变化

①、随着井下巷道掘进,井下巷道形成系统,供风距离最远的增加到1600m,必须进行井下通风系统的调节,减小风机集中安装带来的供风不利因素,在2005年5月对进、回风井井下通风系统调节,回风井井底南侧玻璃钢风管安装在专用东回风联巷内,进风井风管通过与东回风联巷施工的立眼与东回风联巷接通,从而形成了井下300米东回风联巷的专用回风巷。两井形成公共回风系统,通风系统实现了互相调节。全风压新鲜风流巷道增加,顺槽掘进实现了两进一回或一进一回的通风系统。为风机倒移创造了条件。

②、随着两风井南侧掘进巷道用风量增加,北侧巷道用风量减少的情况,在2005年7月实施北风南调工程,在回风井井底南侧车场的东西两侧安装三趟直径1200mm玻璃钢风管,用作“假风桥”,共施工闭墙8道,连接管道300m,从而实现了井下全部的风量共用,可有效地互相调节,保证了东一工作面集中五条综掘巷用风和横管、高抽巷共8个头掘进用风。到05年11月份。顺槽风机倒移,井下全负压通风距离增大,矿井总风量为6350m3/min,风机房水柱320mmH2O。

3、通风系统后期变化

临时通风系统从04年6月投用以来,风量从8000m3/min下降到6000m3/min,主要原因为井下通风巷道加长,通风阻力变化,到05年11月,随着井下顺槽掘进到1000m位置,且东采区与西采区同时布置掘进工作面,掘进头超过15个以上,且采区顺槽用风量也大大增加,由于按原计划永久主扇投用期的推迟(主要原因为主胶带巷到05年8月贯通后,主胶带巷安装皮带预计到06年7月,回风井解放到永久主扇投用到06年10月),临时通风能力成为矿井建设的瓶颈,为此,在集中辅助巷与副斜井贯通后,永久主扇投用前,在副斜井井口安装一台临时主扇。

副斜井井口安装临时主扇,副斜井(集中辅助运输大巷)作专用回风巷;东一面掘进巷道通风利用副斜井主扇负担;保留的玻璃钢回风系统负担西区掘进用风。临时主扇选取Q扇=12000 m3/min,h扇=430mmH2O,电机1000kw。

临时主扇选用了航空工业沈阳发动机研究所风机厂的AGF606-2.82。井下相应进行通风系统改造工程。

副斜井安装临时主扇后,实现两台主扇联合运转,通风量可达到15000m3/min,满足了矿井建设后期的顺槽掘进供风。

4、通风系统管理

①、玻璃钢作回风系统主要问题:接头漏风,由于受季节变化及井下部分巷道受压情况,井上、井下玻璃钢风管接头漏风的处理成为提高矿井有效风量的关键。

②、如不增加巷道设计施工量,井下通过1200mm玻璃钢管道作风桥,必须采取有效的管道防撞措施。

③、由于新元矿井井筒涌水量大,冬季供暖必须保障,防止因井口结冰砸损管道。

④、玻璃钢管道阻力损失较大,井下通风系统设计时,要充分考虑减少井下巷道段的通风阻力,以避免因通风阻力增加减少井下供风量。

三、 结论

该技术的实施,使通风能力从传统的满足4——8个掘进头生产提高至满足15个掘进头同时生产需要,通风能力提高一倍,极大提高了新元矿掘进的通风安全保障程度。若按工效提高一倍计算,可使该矿井提前一年投产,按年产300万吨煤、每吨煤按100元利润计算,可实现利润3亿元,经济效益明显。

在技术安全保障方面,使得井下全风压通风,满足了巷道掘进期间多头掘进局扇正常运转所需的风量;同时掘进工作面停风后,可及时撤人至全风压不必撤至井上,撤人距离短节约时间具有更高的安全性;大量机电运输设备可安装在全风压进风流中,可以设置瓦斯监测监控设备,最大限度消除了建井期间难以解决的瓦斯涌出不均衡隐患。作为建井期间地面局扇供风向永久主扇供风过渡期供风,大直径管道全风压通风技术可有效保证建井时期的供风的同时,瓦斯排放能力强,借助假风桥通风系统调节变得简单,可以全矿井大面积反风,有一定的抗灾害能力。

新元矿在建井期间采用的该技术,既保障了井下用风量,提高了通风能力,营造了安全的生产环境,又实现了多队组同时、独立施工和进、回风井筒同时下料、排矸等平行作业,为提高掘进效率和排矸运输速度创造了条件,是高瓦斯矿井快速建井的一项高效保障技术,达到了稳定、安全、经济的目的。

 

阳泉煤业(集团)有限责任公司  张爱科     黄振宇

二〇〇七年五月十一日

作者简历:

张爱科:(1964——)男,通风工程师。1983.08 大同煤矿学校毕业 采矿技术,1987~1999 阳煤集团通风部 技术员、助工、工程师,1999~2001 阳泉市燕龛煤炭公司 经营副总经理,2001~2003 阳煤集团通风部技术科 副科长(主持工作),2003~ 2005 阳煤集团通风部通风科(技术、管理两科合并) 科长,2003~ 现在 阳煤集团通风部 副部长。

 

 

黄振宇(1973——)男,通风助理工程师。1992年毕业于山西矿业学院采矿系通风与安全专业,1992——2004,阳煤集团一矿   技术员,2004——现在    阳煤集团通风部技术管理科  科员。

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