一、项目背景
综掘机二运机尾和运输皮带之间落差1.2米,在生产出煤时,下落煤流不能迅速在皮带机上堆积成稳定的状态,洒煤严重,需要人工清理,加大了工人的工作量;且大块煤体下落到皮带上对皮带机缓冲辊、缓冲架冲击大,时间长了缓冲架容易变形,变形后对皮带扣伤害很大,存在撕带风险:且大块落在运行的皮带上,有飞溅伤人的风险。
为了解决以上问题,技术人员研究制作了综掘机二运导煤槽。
二、研制内容
1.技术方案
设计出一种能够解决综掘机二运机尾,通过缓解、降低煤体冲击力,解决洒落及煤体对皮带、缓冲托辊架的冲击损害,降低对皮带和皮带扣磨损程度,根本上解决大块落在运行的运输皮带上飞溅伤人的风险。
2.装置特点
(1)综掘机二运机尾导煤槽在设计之初,充分考虑了现场实用性。采用螺栓连接方式,减少烧焊,维修方便;
(2)将二运机尾和运输皮带的落差缩短到0.65米,让落煤在运输皮带上快速形成稳定的状态;
(3)一侧的挡煤板和落煤缓冲台做成了可调节式,方便调节导煤槽口大小。
三、应用效果
1.应用效果
通过该导煤槽的现场应用,较好地解决工作面出煤时洒煤问题,减轻了大块煤对缓冲架、缓冲托辊的损坏,减轻了皮带和皮带扣的磨损,减少了人工清煤的工作量和检修工的工作量,杜绝了大块落在运行的运输皮带上飞滚伤人的风险,提升了生产安全可靠性。
2.经济效益
在该导煤槽投入使用前,清煤工作需要3人,皮带扣和缓冲辊更换频繁。该装置投入使用后,清煤工作只需1人即可完成,大大节省了人力和物力,增加了经济效益。
3.推广应用
该装置的研究应用较好地解决日常生产中的难题,可在类似条件的生产矿井推广使用。
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