一、368筛前堵煤改造
1.项目背景
368筛在使用过程中常常出现堵塞现象,一旦出现堵塞时,漏槽内很难清理,对正常生产影响很大。原有的堵煤开关安装在368筛下漏槽上,虽然可以防止一部分堵塞现象,但效果不是很理想。
2.解决方案
经过技术人员现场实际勘察后,决定在368筛前加装堵煤开关,利用废弃托辊作为转动轴,上焊一长扁铁,带动托辊转动,用接近开关检测托辊转动来判断是否发生了堵煤情况。
3.应用效果
经过三个月使用后,效果良好,配合原有的堵煤开关,基本上可以达到100%报警效果,第一时间防止了情况化,降低了员工劳动强度,有效保障了安全生产的正常进行。
浅槽单系统一小时选煤400吨,一次卡堵影响生产1小时,少洗出精煤200吨,一吨精煤500元,一次影响损失10万元。
二、锅炉高温再热器改造
1.项目背景
锅炉高温再热器经过一段时间运行后,出现弯曲变形问题,近年来多次出现由于变形引起的损损爆管的问题,导致停机停炉检修的问题。
2#锅炉高温再热器严重变形,最严重的与相邻的二级过热器间距约50mm,运行过程中将会产生涡流磨损高温再热器及二级过热器,造成高温再热器频繁爆管。影响锅炉安全稳定运行。消除或减缓高温再热器的变形问题,减少高温再热器爆管的发生,确保机组能安全稳定的运行。
2.改造方案
(1)热交换栅由原来水平部分改为15度倾角,在锅炉启动及运行期间,可有效吸引由水冷壁和高温再热器由于材质不同(膨胀系数不同)引起的膨胀量差。
(2)吊架由原来的国标衡力吊架更改为主副弹簧衡力吊架。
(3)高温再热器材料由原SA-TP304H更改为SA-TP347H,提高材料性能,满足运行要求。
3.经济效益
每发生一次爆管,换管检修费用约20万元,启动用油、电、水费用约30万元。因此,改造后,年可节约50万元。
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