一、项目背景
某公司自移装置所使用的外径φ220、φ200自移滚筒,是自移装置中的的关键部件,主要起支撑皮带负重保障设备正常运行的功能。通常采用稀油润滑加浮封环密封结构。由于皮带运行速度较快,达到5m/s,滚筒转速高达480转/分钟,浮封环金属密封面线速度达到166m/min,浮封环使用两个接触的金属面压紧来封油,高速运转产生大量的摩擦热量,经常导致浮封环金属环发热退火及O型圈烧结失效的问题,直接导致漏油直至轴承烧毁,产品报废。
二、研究内容
1.目标确定
从提高产品的可靠性角度考虑,主要解决滚筒在使用中不产生高温、不会漏油、免维护的优异性能,使滚筒组件达到与煤矿工作面等寿命周期,降低维护时间及维护成本,提高了出煤效率。
2.基本原理
采用免维护自润滑轴承代替开放式稀油润滑轴承,滚筒内部不需要添加润滑油,去掉了浮封环及灌注稀油的结构设计,设计了防尘迷宫及防尘圈,通过对轴承内外圈的装配间隙调整,使滚筒运转时发热降至最低,抵抗矿井污染的能力提至最高,使轴承寿命达到理想状态,实现使用过程免维护的效果。
图1 原结构图
图2 改进后结构图(没有了浮封环)
三、应用效果
据不完全统计,2017年全年生产滚筒303件,年漏验率9.6%,最高月漏验率35.6%。2018年度全年生产滚筒361件,年漏验率13.53%,最高月漏验率39.6%。改进后减少了一套浮封环的使用,减少了浮封腔的加工工艺,成本减低25%。每年可为公司节省485440元的维修费用。
该技术适用于各地质特点的煤矿使用,由于产品免维护杜绝了矿井下面维修、更换困难、造成停机、停产的损失,推广前景广泛。
转化果平台咨询电话:400-1817-969