一、项目背景
某公司承担的前山矿区铁路运输路自然条件差,线路主要呈现坡度大、弯道多、曲线半径小的特点,坡道最大为37.2‰,最小曲线半径为 150m。而机车构造最小通过曲线半径为 145m,加之前山矿区铁路运输任务繁重,导致轮缘磨耗非常快,仅一个半月的时间,前山三台机车轮缘磨耗均已到限。经咨询技术专家未得到良好的解决方案。
针对轮缘磨耗过快导致镟轮周期缩短,及更换轮对费用较大的情况, 铁路公司成立项目小组,查阅大量书籍资料,结合实际情况,采用多种方法进行试验,通过试验结果分析,最终解决了轮缘磨耗过快的问题。
二、技术方案
1.机车轮对由之前的整体轮改为分体轮,提高了机车曲线通过能力;
2.在轮缘处增加润滑(即轮喷油、碳棒、黄油)力度,增加轮缘与钢轨之间接触面的润滑,减小摩擦力;
3.改善操纵方法,整列运行时取消使用电阻制动,降低机车运行阻力。
三、方法和手段
1.实证研究法。依据现有的科学理论和实践的需要,提出解决轮缘磨耗过快的设计方案,利用现有设备,在机车实际运用中观察、记录、测定机车轮缘磨耗的变化。
2.文献资料法。
3.试验法。
4.对各台机车进行转头,减少单侧磨损。
5.根据各台机车的轮对尺寸先后进行修复,更换为分体轮。
6.在轮对上加装碳棒、轮喷油;在钢轨与轮缘上涂抹黄油。
7.改善操纵方法。单机运行或整列制动力弱时使用电阻制动,正常情况下整列车运行时,不采用电阻制动,因为电阻制动对于整列车的制动效果微不足道,但是却加剧了轮缘磨耗的速率。本操作方法有效减少了轮缘磨耗。
四、应用效果
该方案对降低轮缘磨耗效果显著,镟轮周期从一个月延长至一年。该机务车间三台机车按照本方案全部进行了改进,效果良好。
本项目成果延长了机车轮对使用寿命,保证了行车安全,为公司大大节省了机车维修成本的投入。经测算,采用本项目方案后,该机务三台机车每年为公司节省开支 69.7万元。
五、推广应用前景
在坡度大、弯道多、曲线半径小的自然条件比较恶劣的线路上,尤其在专用线上,轮缘磨耗比较快,均可以采用本项目的方法和措施。
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