一、项目背景
锅炉脱硫就是锅炉燃烧后的热烟气经过脱硫塔洗涤后,达到合格的排放指标,将烟气排放大气的过程。
由于设计缺陷,某公司锅炉脱硫系统在设计上存在氧化风量不足的问题,风机选型偏小,风压和风量不足,氧化风通入脱硫段和浓缩段后浆液不能泛起大量小泡,对脱硫段和浓缩无法起到氧化亚硫酸氨的作用。此外,由于结晶槽高度较低,无法满足沉淀过程,导致大量浓稠浆液流回浓缩段底部,底部浓缩泵入口管口距塔底高734mm,浓缩系统循环过程中塔底始终有积料沉积,造成脱硫塔底部阀门堵塞。要将底部积料清理出来,只得将积料通过底阀放出到脱硫塔围堰内,再人工清理。
在技术改造前,该公司因脱硫系统结晶槽出料困难,按锅炉系统满负荷运行(3台锅炉运行,单台炉负荷160t/h)时算,每月脱硫系统产硫酸铵仅150t,含大量硫酸铵的浆液堆积在脱硫系统浓缩段底部无法排出,长时间堆积导致系统浆液浓稠无法正常脱硫,需从脱硫塔底部将浓稠浆液排出,对脱硫塔内部浆液进行置换。每季度都需对全部浆液进行置换。
二、技术方案
1.基本原理
某能化公司CFB锅炉使用的是氨法脱硫,即烟气中的SO2通过与NH3反应,再经过氧化,最终生成硫酸铵,以此将烟气中的SO2除去。生成的硫酸铵浆液经过沉淀、过滤、烘干最终产出硫酸铵结晶。
2.改造
新增一条管线连接浓缩段底部与结晶泵,使浓缩段底部浆液也可以进入旋流器进行出料。浓缩段底部排空阀设为管道进口,新增管道出口与结晶槽至浓缩泵的管道连接,接口设置阀门,可随时切换结晶槽出料或浓缩段出料。通过结晶泵出口直接将浓缩段内的固含量打入旋流器,省去中间环节结晶槽,使脱硫系统达到正常运行和出料的目的,保证脱硫系统环保达标和正常运行
3.关键技术
浓缩段底部增加出料管线,通过三通阀连接至结晶泵入口,实现脱硫塔浓缩段底部直接出料。
4.技术特点
(1) 改变原设计工艺,灵活运用原系统条件。
(2) 浓缩段底阀排出的粘稠浆液可以回收为成品硫酸铵。
(3) 降低了浓缩段浆液密度,达到更佳的脱硫效果。
(4) 改造简单,成本低,效果好,极大缓解了脱硫系统运行压力。
三、应用效果
通过技术改造后,脱硫塔浓缩段底部实现出料,较技改前每月可多出料约500t,实现增产目的,而且大大降低了浆液密度,无需定期排出浓稠浆液,只需在每年9月大修时进行一次清理即可。减少脱硫系统非计划停车次数,实现了系统连续运行。
改造后每月多生产硫酸铵500t,按市场平均价格300元/t计算,年生产11个月,多创造利润165万元。每次人工清理底部积料花费人工费月20万元,减少三次定期清理可节约60万元。该技术改造成本仅为4万元左右。
该项技术改造每年可为企业创造221万元的经济效益。
四、推广应用前景
该技改成果是技术人员结合脱硫系统实际运行情况,经过反复多次试验确认后进行的改造。改造方案简单易行,不影响原系统运行,提升产品产量和经济效益,可推广应用于煤化工领域采用氨法脱硫的锅炉脱硫系统。
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