一、项目背景
某选煤厂原设计无专用扫地水桶,将两个煤泥水桶兼做扫地水桶使用。白班检修时各区域扫地水均进入煤泥水桶内,因此煤泥水泵需要定期启动,对该高压电机造成较大的冲击。其中343煤泥水泵的电机因启停频繁分别于2017年10月、2019年2月烧坏两次。
为解决上述问题,技术人员通过研究提出了洗煤厂煤泥水系统优化改造方案。
二、改造方案
本次改造依据的是选煤工艺设计原则和水系统平衡原理,并紧密结合本选煤厂的生产实际。
将两个磁选尾矿桶改造为专用的扫地水桶,原来进入磁选尾矿桶的物料改进煤泥水桶,而扫地水不再进入煤泥水桶,同时将扫地水系统与主生产系统隔离,以后抽排扫地水。
三、成果特点
1.将煤泥水桶、煤泥离心机、煤泥刮板机等设备彻底解放出来,检修期间不再需要启动。
2.将磁选尾矿桶和煤泥水桶合二为一,可使磁选尾矿桶退出生产系统,专用做扫地水桶,仅在抽排扫地水时启动。可减少生产用电,减少磁选尾矿桶及泵的保养维护费用。
3.磁选尾矿桶的泵配备的是低压电机,即便是启动频繁,造成的冲击也较小。
四、应用效果
1.两个磁选尾矿桶及泵退出生产系统,可节省电费。每天生产按16小时计,扫地水抽排时间按2小时计算,则磁尾泵(功率110kw)每天减少运行14小时,电费按0.6元/度计算,则节约电费为:14h×110kw×2台×0.6元/kw.h×365天=67.45万元/年。
2.两个煤泥水桶(电机功率200kw/台)、三台煤泥离心机(电机功率110kw/台)、一台煤泥刮板机(电机功率18.5kw/台)检修期间不必启动,可节省电费。每天扫地水抽排时间按2小时计算,电费按0.6元/度计算,则节约电费为:(200×2+110×3+18.5)×2h×0.6元/kw.h×365天=27.97万元/年。
3.改造后,磁选尾矿泵和煤泥水泵的运行时间大大降低,可节约设备维护保养费用,约12万元/年。
4.减少了煤泥泵高压电机启停次数,延长了使用寿命。
综上所述,本次改造成本投入约11万元,每年可节约生产成本96.42万元。
五、推广前景
原先进入磁选尾矿桶的物料改进煤泥水桶后,虽然会使煤泥水桶的桶位上升,但还在允许范围之内,对生产系统没有造成影响。
本次改造非常成功,达到了预想的效果。对于行业内其他选煤厂的生产工艺改造和扫地水系统改造,以及节能降耗,具有很好的借鉴意义。
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