一、项目背景
某公司洗煤厂原设计年入洗能力为375万吨,经不断技术改造后,目前实际年入洗能力达到400万吨以上,随着入洗量的增大,重介分选系统中煤泥含量较以往大幅增加,导致当前磁选机分选效果不理想,磁选尾矿存在跑介现象,控制介耗比较困难。
为解决这一问题,通过研究分析决定,对精煤介质回收系统进行工艺流程改造,将原来的一段直接磁选工艺改为两段主再选磁选流程,增加两台磁选机对原精煤磁选尾矿进行扫选作业,从而提高精煤稀介的回收率,降低介耗。
二、研究内容
1.技术路线
采用理论分析与试验研究相结合的研究方法,通过对现有稀介质磁选回收系统的试验检测和计算,计算磁选工艺各环节带介量以及浓度、流量指标,分析确定磁尾跑介量,确定工艺改造方案并完成设备选型计算。通过现场测量计算确定管路、设备布置方案。
(1)对介质回收系统工艺流程进行检查,试验室分析各环节带介;
(2)通过试验结果完成工艺流程计算,确定磁选机处理量、跑介量等各项指标;
(3)分析确定工艺流程改造方案,并完成改造后工艺计算;
(4)根据理论工艺参数完成管路及设备选型计算;
(5)通过现场考察测量,完成管路及设备布置方案;
(6)现场组织实施;
(7)调试运行,完成改造后工艺检查分析,并进行验收;
2.工艺流程改造
利用现有闲置设备进行工艺改造,将原有精煤稀介一段直接磁选工艺改为两段主再选磁选流程,新增两台磁选机对原有精煤磁尾进行扫选作业,从而大幅减少磁尾跑介,有效降低介耗。
改造前:
改造后:
三、应用效果和效益
该系统在实际应用中取得较好成效,洗煤厂介耗大大降低,介质消耗从2kg/t原煤降低至1.5kg/t原煤,较以往降低0.5kg/吨原煤,介质粉单价为1400元/吨,以年入洗量375万吨计算,该洗煤厂每年可节约资金:
1400元÷1000kg/吨×3750000吨×0.5kg/吨=262.5万元
四、技术推广前景
当前重介质选煤是选煤行业的主流工艺,而介耗是采用重介质选煤工艺的选煤厂的一项关键技术指标,磁选尾矿扫选工艺适合于当前大多数重介质选煤厂,具有很好的推广应用价值。
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