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分级振动筛改为分级交叉筛后基于细粒煤分选的效益提升研究

2021
10/19
05:03
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项  目  简  介

项 目  名 称   分级振动筛改为分级交叉筛后基于细粒煤分选的效益提升研究

年        度   2020年度

主要完成单位  西铭矿选煤厂

主要参加人员  郭峰林 李  玮 王  超  彭文君  孙佰成 李崇珍  

刘建新 乔  宇 吉  峰 徐青峰 花  骥 赵  鹏

简 介

  1. 立项背景

    西铭矿选煤厂分选工艺为150-50mm浅槽分选排矸, 50-1mm主厂房重介旋流器分选,-1mm粒级粗煤泥螺旋分选机分选,细煤泥压滤回收。我厂主要入洗西铭矿产出的8#9#煤,生产6300cal/g的动力煤,由于原煤质量较好,且生产工艺等原因,在日常生产中其发热量经常大于6300cal/g,具体情况见下表:

2019年洗混煤质量指标情况

月份

车数

吨数

Mt          %

Ad           %

St,d         %

Qnet,ar MJ/kg    

Qnet,ar Cal/g

1月

2212

148682

8.8

15.59

1.25

26.54

6346

2月

2081

139535

8.5

14.98

1.67

26.9

6433

3月

2211

148760

8.4

14.87

1.71

26.95

6445

4月

2169

145866

8.2

15.21

1.33

26.85

6421

5月

2345

157230

8.6

14.47

1.51

27

6458

6月

1986

133250

8.7

13.89

1.63

27.18

6500

7月

2128

142674

8.8

14.53

1.55

26.91

6435

8月

2247

150222

7.7

14.24

1.44

27.2

6506

9月

2063

139352

8

14.61

1.5

27

6455

10月

2020

135564

8.3

14.98

1.36

26.99

6455

11月

2090

141338

8

14.99

1.52

27.03

6464

12月

1831

123619

8.5

14.84

1.42

26.99

6453

汇总

25383

1706092

8.4

14.77

1.49

26.96

6447

由上表可知:洗混煤产品发热量为6447cal/g大于6300 cal/g计划指标。

通过对我厂煤煤质大样资料分析可知,-3mm粒级原煤高位发热量可达6000cal/g以上,其低位发热量也在5000cal/g以上,而我厂目前电精煤发热量质量过剩,两者按一定比例配比,可以提高精煤产率,提高经济效益,同时降低煤泥产量及煤泥水系统压力。所以将浅槽车间3203分级振动筛更换为3mm、50mm两段的交叉筛进行筛分作业,期中部分-3mm粒级原煤直排精煤产品中,具有极高的经济效益。其煤质资料如下表所示:

自然级筛分试验报告表(8#煤)

粒级                    mm

产物名称

产率

Ad                     (%)

St,d                   (%)

Qgr,d                         

质量(Kg)

占全样(%)

筛上累计  (%)

Cal/g

150-100

煤

12.27

0.198

 

10.74

2.13

7710

夹矸

12.2

0.197

 

67.83

0.66

2021

矸石

433.2

6.991

 

79.11

3.85

870

硫铁矿

6.44

0.104

 

63.06

33.49

2100

小计

464.11

7.49

7.49

76.78

4.13

1098

100-50

煤

53.19

0.858

 

11.96

1.78

7559

夹矸

13.2

0.213

 

75.12

0.76

1428

矸石

633.6

10.225

 

82.62

4.17

639

硫铁矿

21.6

0.349

 

66.08

28.36

1904

小计

721.59

11.645

11.645

76.78

4.66

1200

+50合计

1837.93

29.66

29.66

76.38

4.38

1200

50-25

煤

964

15.557

45.217

63.73

4.49

2346

25-13

煤

471

7.601

52.818

50.63

4.03

3582

13-6

煤

1045.9

16.878

69.696

42.75

3.92

4501

6-3

煤

468.64

7.563

77.259

33.59

3.36

5452

3-1

煤

599.48

9.674

86.933

22.59

2.86

6553

1-0.5

煤

304.03

4.906

91.839

20.88

3.36

6706

-0.5

煤

505.7

8.161

100

17.47

3.36

6945

50-0合计

4358.75

70.34

 

40.03

3.75

4747

 

  1. 项目研究的主要内容;

    将浅槽车间3203分级筛更换为3mm/50mm交叉筛,使原煤中的部分-3mm粒级细粒煤不用进行分选直排至精煤产品中,保证产品质量的同时产生经济效益。

  2. 解决的关键问题及创新点

    通过优化改良浅槽系统的给料方式及分选工艺,以此来提高浅槽系统分选筛选的效率效果,进而优化工艺产能,解决了产品质量过剩的问题,提高了资源的利用率,减少了职工的劳动强度,同时增加整体产量。此外,本项目基于细粒煤分级方法通过对入洗结构的调整,使部分不需要分选就能满足产品需求的原煤直接加入最终产品,减少了洗选过程中对原煤资源的浪费和洗选加工费用。

  3. 社会经济效益

    1、社会效益:

       提高精煤产率,且提高经济效益,同时降低煤泥产量及煤泥水系统压力,减少介质的消耗量,相对减少对环境的污染,降低了职工的劳动强度,增加正常安全生产的时间,减少洗选、运输等方面的浪费,社会效益良好。

    2、经济效益(万元):

项目总投资额

355

年 份

新增利润

新增税收

节支总额

2020

0

 

 

2021

1203

 

 

2022

1203

 

 

累  计

2406

 

 

各栏目的计算依据:

注:经济效益测算以筛精最低发热量5026cal/g计算

1)提高精煤产率:

现有工艺入洗199万吨8#9#煤理论精煤产率:

-50mm粒级精煤理论产率情况

煤种

50-0.5mm

精煤

理论产率%

入洗原煤

(万吨)

精煤产量

(万吨)

占全样%

浮物产率%

8#

62.179

51.83

32.2274

126

40.61

9#

74.831

47.16

35.2903

73

25.76

合计

 

 

 

199

66.37

 

8#煤产率计算:62.179%*51.83%=32.2274%

9#煤产率计算:74.831%*47.16%=35.2903%

8#9#煤合计产率计算:(126*32.2274%+73*35.2903%)/199=33.351%

现有工艺入洗199万吨8#9#煤,最终产品产量:66.37万吨。

工艺改造后精煤理论产率为:

精煤量61.45+最大筛精掺入量6.83=68.28万吨

工艺改造后入洗199万吨8#9#煤,最终产品产量为68.28万吨

改造前后精煤产率变化

(68.28-66.37)/199=0.96%

2)提高经济效益

精煤价格按630元/吨计算

(68.28-66.37)*630=1203万元

五、应用效果及推广前景

此改造项目的实施,使我厂原煤的处理效率大大提高,减少了原煤资源的浪费,以及相对应的运输成本、加工费用等,同时也相对减少了介质的浪费量,减轻了洗选循环中供水、用水、排水的压力,减轻了职工的劳动强度,经济效益、社会效益良好,适合所有选煤厂进行推广应用。

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